
如何在當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢下,為企業(yè)克難奮進增添新動能?
金堆城鉬業(yè)集團有限公司積極響應(yīng)國家“雙創(chuàng)”號召,著眼應(yīng)危度困實際,堅持從全產(chǎn)業(yè)鏈各生產(chǎn)單元、各工藝環(huán)節(jié)入手,在職工中大力倡導(dǎo)“敢于搗鼓、勇于試錯、鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗”的技術(shù)創(chuàng)新理念,持續(xù)推動群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動深入開展,涌現(xiàn)出了一大批主動進行小改小革、善于總結(jié)先進操作法、勇于攻克生產(chǎn)難題的“鉬都‘創(chuàng)客’”。
小革新解決大問題
“革新無大小,能用就是寶”。一些鉬都“創(chuàng)客”致力于革新改造,解決工藝過程中出現(xiàn)的問題是他們最大的快樂。
在技術(shù)創(chuàng)新能手中,秦擁軍的得意之筆,是對71#斗車抑制肘吊承孔的成功改造。71#斗車一直以來存在抑制肘吊承沒有鑲嵌內(nèi)套,當(dāng)磨損到極限時就無法修復(fù)、調(diào)整孔徑的設(shè)計缺陷。當(dāng)?shù)醭锌卓讖竭^大,翻礦時就會出現(xiàn)抑制肘銷子偏磨、運動不同心、不穩(wěn)定等現(xiàn)象,而且易散幫和卡幫,嚴(yán)重時可能發(fā)生扣斗,造成嚴(yán)重的設(shè)備事故。露天礦鉗工秦擁軍看在眼里,急在心上,他暗下決心一定要解決這一問題。通過長時間的分析研究,他和工友們一起更換吊承板,并對兩大幫進行安裝調(diào)試,通過多次起翻實驗,調(diào)整吊承與抑制肘間隙,最終完成了對71#斗車抑制肘吊承孔的徹底改造。自2013年10月投入運行至今,71#斗車起翻正常,未發(fā)生散幫和卡幫。延長斗車使用年限16%以上,減少備件投入160萬元左右,消除了扣斗重大事故隱患,確保了機車安全。
讓曾毅引以自豪的是,他大膽提出將低溫爐料舟尺寸變大,實施后提高了產(chǎn)品等級。曾毅是金鉬集團鉬金屬產(chǎn)業(yè)鏈上的一名年輕技術(shù)員。過去低溫爐料舟尺寸小,容積有限,還原反應(yīng)時釋放大量熱能,因料層厚,不能及時散熱,造成物料板結(jié),降低了產(chǎn)品等級;同時,小料舟的產(chǎn)量無法滿足后續(xù)工藝的需求。曾毅利用所學(xué)的技術(shù)知識,結(jié)合生產(chǎn)實踐,大膽提出增大料舟尺寸、擴大容積、減少料層厚度等措施,經(jīng)過生產(chǎn)實踐取得了理想的經(jīng)濟效益:低溫爐產(chǎn)量滿足了后續(xù)工藝的需求;基本消除了物料板結(jié)現(xiàn)象;氫氣單耗減少了262立方米∕噸鉬粉;年減少篩網(wǎng)成本7萬元。
百花嶺選礦廠李金倉獲得技術(shù)創(chuàng)新能手,實屬當(dāng)之無愧。由他負責(zé)實施的球磨機給礦漏斗改造,一舉提高了球磨機運轉(zhuǎn)率。敬業(yè)細心的他在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)球磨機給礦漏斗結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,底部和皮帶給礦正面襯板磨損過快。每25~30天左右就需要停車對個別磨漏的襯板進行更換,每次停車3~4小時,影響球磨機的運轉(zhuǎn)率。李金倉對給礦漏斗襯板磨損現(xiàn)象進行了全面分析,設(shè)計制作了新漏斗:將原漏斗的傾斜底部改為平底,做成凹狀,在運行中沉積30厘米厚的鋼球,形成耐磨層,做到底部襯板永不更換;將漏斗的寬度增加40厘米,改變皮帶落礦點及旋流器沉砂落礦點,使落礦點由漏斗側(cè)面變?yōu)榈撞慷逊e層;在旋流器沉砂沖擊部位懸掛4層廢皮帶,緩沖了沉沙的沖擊力,底部的礦粒形成襯板保護層,延長了此處襯板使用時間。2013年4月份,利用生產(chǎn)線停車的檢修機會進行改造后,給礦漏斗使用至今依然完好,使球磨機運轉(zhuǎn)率提高了0.55%;年節(jié)約襯板費用4萬元。
向生產(chǎn)難題宣戰(zhàn)
向制約生產(chǎn)的瓶頸和難題宣戰(zhàn),在研究和探索中實現(xiàn)人生價值,是鉬都“創(chuàng)客”矢志不渝的追求。
焙燒工王偉中針對鉬爐料產(chǎn)品部的多膛爐在試運行過程中,設(shè)備運行周期、天然氣單耗和回收率一度未達標(biāo)的難題,將自己通過學(xué)習(xí)和多年焙燒工實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)的多膛爐低溫焙燒的方法應(yīng)用到實踐中,使這一難題迎刃而解。他采用新型的耐高溫材料密封爐門,最大限度減少熱量損失;及時關(guān)閉溫度過高處的燃燒器;合理開關(guān)爐門,加大進氧量,減少天然氣消耗,同時,在爐前增加了引風(fēng)機,保證鉬精礦顆粒在爐內(nèi)充分反應(yīng)。使天然氣單耗降低了35立方米∕噸氧化鉬;金屬回收率較提高了0.08%。
作為一名化驗工,技術(shù)創(chuàng)新能手陳尚澤進行的“碳硫分析儀助熔劑配方研制”,提高了化驗精準(zhǔn)度,年節(jié)約成本6.8萬元。CS-230碳硫分析儀應(yīng)用于測定鉬鐵和氧化鉬中的硫,過去一直使用進口的鎢錫合劑(助熔劑),其缺點是分析一個樣品需用1.5克鎢錫合劑,熔劑消耗量大,價格昂貴;分析完后坩堝內(nèi)熔體多,熔渣易濺到石英管上,降低了儀器精準(zhǔn)度。陳尚澤通過多次的配比試驗,找到了鎢粒、錫粒最佳配比,替代了進口的鎢錫合劑。助熔劑單耗減少到1.2克,年節(jié)約成本6.84萬元。近一年的實踐表明,該助熔劑在CS-230碳硫儀使用中,分析結(jié)果更準(zhǔn)確、更穩(wěn)定。
鉗工董浩獲得技術(shù)創(chuàng)新稱號,源于他的小創(chuàng)造——設(shè)計制作的“兩級緩沖裝置”,解決了電鏟運行中時?!芭扛C”的“頑疾”。WK-4型電鏟起重臂是電鏟的主要基礎(chǔ)部件,起重臂緩沖器是保護起重臂免受鏟斗撞擊的裝置。原來使用膠塊式緩沖器,緩沖效果差,起重臂本體承受撞擊力過大后易導(dǎo)致起重臂裂紋和緩沖膠塊破損。緩沖器距地面較高(約7米),損壞后難以更換和修復(fù)。喜歡琢磨的董浩設(shè)計制作了多排彈簧加膠塊的兩級緩沖裝置,利用彈簧壓縮吸收鏟桿撞擊力,撞擊位置采用整體式鋼板結(jié)構(gòu),有效分解撞擊力,起到保護起重臂和端部橫梁的雙重作用。通過改變原緩沖裝置不合理的焊接位置,也避免了開斗機構(gòu)的碰撞。自2014年使用至今,電鏟緩沖器一直完好無損。
首創(chuàng)先進操作法
鉬都“創(chuàng)客”在生產(chǎn)實踐中,總結(jié)提煉出的先進操作法,節(jié)約了成本,減少了勞動強度,受到工友們的交口稱贊。
機修廠鑄鋼車間熱處理爐是金鉬集團大型耗能設(shè)備之一。以前的工藝是:本爐產(chǎn)品熱處理完后出爐,空爐降溫兩天后達到常溫狀態(tài),才將下一批產(chǎn)品裝爐。魏向東通過查閱大量資料,總結(jié)出利用余熱裝爐的辦法:即本爐產(chǎn)品出爐后,注意觀察爐子降溫數(shù)據(jù),當(dāng)溫度降至一定區(qū)間時,下一批產(chǎn)品開始裝爐,這樣一來,可將爐子的余溫用于下一批產(chǎn)品的升溫。“利用余熱裝爐”先進操作法推廣后,熱處理爐產(chǎn)量提高了一倍;年節(jié)約耗電成本26萬元,節(jié)約人工成本5萬元。
(原文鏈接:http://sxgrb.sxworker.com/sxgrb/20160314/index.htm )